項(xiàng)目基本情況介紹
某城市污水廠設(shè)計(jì)50000 m3/d,實(shí)際運(yùn)行水量40000 m3/d左右,夏季有部分海鮮水混入。
處理工藝為:
集水池—初沉池—厭氧池—缺氧池—好氧池—二沉池—中間水池—混凝池—高密度沉淀池—濾池—消毒池—排放。
生化系統(tǒng)采用的是AAO工藝。
水廠原使用乙酸鈉(COD為21.4萬mg/L),價(jià)格為1500元/噸。應(yīng)污水廠要求,我司提供總氮激活菌101,并派遣專業(yè)人員前往水廠進(jìn)行調(diào)試,將出水總氮降至排放標(biāo)準(zhǔn)為一級A,客戶要求TN<15 mg/L。
項(xiàng)目實(shí)施要求
在不改變水站原有設(shè)施的條件下,采用生化系統(tǒng)菌群優(yōu)化及針對性營養(yǎng)素組合的方案,使用我司復(fù)合碳源與總氮降解菌,將系統(tǒng)出水總氮穩(wěn)定降至15 mg/L以下。
項(xiàng)目實(shí)施人員及分工
調(diào)試人員:江工(長隆科技)、陰廠(某污水廠廠長)
(a)系統(tǒng)控制人員:對各系統(tǒng)進(jìn)行操控,主要是提升泵的流量調(diào)節(jié)、主反應(yīng)區(qū)攪拌效果(曝氣大?。?、加藥設(shè)施、泥水分離設(shè)施(沉淀池的泥位)、排泥設(shè)施、壓泥等,設(shè)備控制由該水廠工程師負(fù)責(zé),長隆科技工程師配合。
(b)水質(zhì)監(jiān)控人員:對處理后水質(zhì)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,保證出水水質(zhì),碳源加藥量的控制調(diào)整由長隆科技工程師負(fù)責(zé)。
(c)水質(zhì)監(jiān)測人員:由水廠工程師做各個(gè)關(guān)鍵工藝參數(shù)點(diǎn)理化指標(biāo)監(jiān)測(氨氮、COD、總氮、DO等),長隆工程師配合。
項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間及運(yùn)行情況
調(diào)試時(shí)間:7天
復(fù)合碳源投加:復(fù)合碳源101的COD為60萬mg/L,采用現(xiàn)場的離心泵投加,保證平均加藥量為100 mg/L。
菌種投加:12月3日投加菌種100 kg于厭氧池進(jìn)水。
水質(zhì)監(jiān)控:每天取各工藝段水樣檢測COD、總氮、氨氮,數(shù)據(jù)記錄保存。
日常運(yùn)行管理:
a. 長隆工程師在要求調(diào)整工藝時(shí),先通知現(xiàn)場負(fù)責(zé)人,在現(xiàn)場負(fù)責(zé)人配合下調(diào)整;
b. 長隆工程師實(shí)行12小時(shí)跟班;
c. 現(xiàn)場遇到突發(fā)事件與品升工程師一起協(xié)同解決。
數(shù)據(jù)記錄
(a)投加我司復(fù)合碳源和菌種前進(jìn)水總氮數(shù)據(jù)
運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄表
(b)投加我司復(fù)合碳源和菌種后進(jìn)出水總氮數(shù)據(jù)
調(diào)試數(shù)據(jù)記錄表
項(xiàng)目小結(jié)及建議
由調(diào)試數(shù)據(jù)記錄可知,我司菌種及碳源對生化系統(tǒng)總氮的去除率有明顯的提升效果。通過我司投加總氮去除菌后,第三天出水總氮呈現(xiàn)下降趨勢且第五天開始達(dá)到準(zhǔn)Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)(小于10 mg/L)。
降成本及排泥量分析